转炉冶炼过程中的钢铁料消耗在总的钢铁料消耗中占83%以上,降低转炉钢铁料消耗是降低炼钢成本的有效手段之一。为进一步降低转炉冶炼钢铁料消耗,宝武集团中南股份炼钢厂一炼钢作业区乙横班充分发挥“一键炼钢”技术作用,通过探索最佳装入模式,改进转炉原料结构和炉前冶炼工艺,采用少渣炼钢工艺,减少喷溅,降低吹损,减少倒渣带钢,今年以来,钢铁料消耗每月逐渐降低,助力作业区8月钢铁料消耗对比1月降低5.7kg/t,实现降本450万元。 源头控制 提升指标 一季度,炼钢一工序完成“一键炼钢”技术改造,顺利投用。一炼钢作业区乙横班提前策划、组织人员到二炼钢作业区学习。在1号转炉完成改造后,炉长根据现场生产实践,反复总结操作方法,开展试验摸索,并结合炼钢理论知识,进一步对冶炼物料平衡、热平衡计算模型进行优化,不断优化完善具体转炉吹炼操作。通过不断地探索与实践,摸索出一系列降低钢铁料消耗的工艺操作方法,转炉一倒命中率、模型命中率、一次拉碳命中率等指标大幅提升,不仅提高了生产效率,还从源头上降低了钢铁料的消耗。8月,班组转炉冶炼准点率对比作业区月均高1%。 比学赶超 全员争先 一炼钢作业区乙横班以岗位职工操作不平衡为切入点,结合厂开展的各项指标劳动竞赛,鼓励全员多学优学,同时利用班后“操业会”,进行经验共享和当前操作问题分析,逐步改善班组员工水平参差不齐的现状,实现整体水平不断提高,为降低钢铁料消耗打下了坚实的基础。 值班长邓有勇说:当前市场形势严峻,我们班组始终紧盯厂的生产任务和降本增效目标,围绕降本项目和班组关键指标开展横班每天的工作。岗位员工根据每一炉铁水热量、成分以及钢种生产工艺路径,在保证质量和生产稳定前提下,以最优成本组织生产,为厂降低成本做出自己最大贡献。