今年初以来,首钢集团通钢公司能源事业部聚焦极致效率、极致能效、极低成本、极优配置,大胆转变思路,不断摸索机组运行新模式,紧盯能源消耗的关键点,上下齐动、整体联动,在确保气体供需平衡和主线单位生产顺稳的同时,努力降低用电消耗,取得了较好成绩。 今年初,该部结合通钢公司生产模式的改变,按照主线生产需求启动了2套2万立方米机组进行供给,这种供给方式氧气供应有富余,造成了能源介质供应不均衡,增加生产成本。于是,该部大胆尝试一个“2+1”(一套2万立方米和一套1万立方米)机组的供给方式,然而,尝试运行一段时间后,受限于氮气和氧气的平衡,又不得不重新转变回2套2万立方米供给方式。 通钢能源事业部部长苏健说:“当时确实进行了初步尝试,但遇到了一些困难,大家都认为最重要的还是保证生产系统的安全稳定运行。” 进入8月份,严控内部成本,打破能源消耗制约壁垒,成为通钢在复杂市场形势下的“必答题”。通钢能源事业部按照低消耗、低成本、高效率经营策略,决定再次尝试优化制氧机组运行模式。 该公司能源事业部结合今年初“2+1”机组运行时的经验,联合各事业部开展攻关。 在外部管控方面,该部从转变思想做起,向各事业部传递公司对能源介质攻关的重视程度,让各级人员瞪起眼睛盯住成本,学会算细账、算真账,实现“随时用”到“省着用”的转变。同时,该部主动靠前服务,每天对各单位能源使用情况进行总结,根据生产模式平衡能源,要求各单位结合生产实际,深入推进能源精益管理,实现高效协同。 通钢能源事业部生产经营室主任邱晓伟说:“作业区每个班都有一个统计表,对应本班的产出,统计每日电耗。我们科室根据生产实际,统计整体能源消耗情况,层层分析、逐步摸索,最后再根据机组运行情况进行优化,全力满足生产需要。” 在内部管理方面,该公司制氧作业区开展了“精细调控,优化机组运行”攻关活动,与倒换制氧机组、无氧空耗的成本进行对比,选择最优的生产模式,尽最大限度提高氧气、氮气产量和输出量。 通钢能源事业部制氧作业区山下站区运行班班长盖竹春说:“以往都是只要主线单位有需求,我们就直接供应,没有深入研究到底合不合理;现在是‘2+1’运行模式,需要我们根据自己的判断和分析,去做精细的调整,对我们来说也是不小的挑战。” 为此,该公司制氧作业区引导干部职工进一步转变思想,增强责任意识和担当意识,在优化操作上下真功夫,精细精准调整负荷,时刻保持头脑清醒、判断准确、操作无误,确保整个系统稳定运行。 苏健说:“目前看,我们‘2+1’运行模式取得了初步效果,在节省了用电消耗的同时,最关键的是增强了大家向管理要效益的信心,坚定了大家敢啃‘硬骨头’的决心。下一步我们将积极把想法变成做法,争取在能源管理上挖出更大的效益。”