10月份,陕钢集团龙钢公司瞄准物流极致降本工作精准发力,全口径物流费用同比降低7.13元/吨钢,达到该公司历史最高水平。 龙钢以问题为导向、以现场为抓手,深入开展物流运输优化工作。该公司严格控制原燃料二次倒运,通过现场检查发现转运的菱铁矿因配比比例变化不再使用,准备将其回转至料场堆放。发现问题后,该公司运输管理人员与相关单位积极协调,让菱铁矿作为代替料消耗清库,避免二次倒运。同时,该公司重视内部运输设备综合利用,在焦末集中回货期间,根据现场焦末堆放及进购计划,协调上料行车抓斗配合4 号燃料场进行抓斗堆高作业,在确保场地堆放空间充足的同时,减少挖掘机堆料使用频次。10月份,该公司料场堆料挖掘机使用费用较去年同期降低1.86万元。 此外,该公司自8月份开始组织开展站台混装发运攻关,精心组织各轧线上站出库钢材转运车辆高效运行,紧盯轧线出库上站,加强混装任务衔接,确保上站混装钢材稳定发运。10月份,该站台混装累计创效28.59万元。同时,其坚持将“百公里清洁运输”作为重点工作开展,通过与周边企业沟通协商,原燃料及产成品业务逐步由绿色清洁运输统管,同时与政府单位对接争取高速免费补贴政策落地,10月份百公里运输综合创效17.55万元。 龙钢坚持“算账经营+精益管理”,深入开展直供直销、车辆饱和度等指标重难点课题攻关活动。该公司一方面紧盯港口和路途信息,配合翻车机合理启动新老站台卸车组织,确保紧缺原燃料保供,同时统筹做好火车运输无烟煤、长协煤、焦炭的最大化分流卸车直供工作,推动10月份原燃料直供综合创效41.65万元;另一方面紧盯内部车辆饱和度提升攻关不放松,炼钢老区上料铲车在非上料时间段支援新区转运大块铁配加铲车,新老站台下站转运翻斗车在任务较少时兼顾炉后焦末转运作业。通过优化提升,该公司10月份整体车辆饱和度达70.08%,车辆综合利用率显著提高。